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主轴准停装置故障诊断及排除
主轴发生准停故障时大多都无报警,只能再换到过程中断时才会被发现。发生主轴准停方面的故障应根据机床的具体结构进行分析处理,先检查电气部分,如确认正常后在考虑机械部分。机械部分结构简单,主要是连接。常见故障:
故障现象:主轴不准停,原因传感器编码器损坏,传感器或编码器连接套上的紧定螺钉松动。
排除方法:更换传感器或编码器
紧固传感器或编码器的紧定螺钉。
维修实例
故障现象:
某加工中心,采用编码器主轴准停控制,主轴准停位置不准,致使换刀过程中断。
故障分析:开始时,故障出现的次数不多,重新开机后又能工作。经检查,主轴准停后发生位置偏移,且主轴在准停后如果用手碰一下,主轴会向相反方向漂移。检查电气部分无任何报警,所以从故障现象和可能发生的部位来看,属于电气部分的可能性小。检查机械连接部分,当检查到编码器的连接时发现编码器上连接套的紧定螺钉松动,是连接套后退造成主轴连接部分间隙过大,造成旋转不同步。
故障排除:将紧定螺钉按要求固定好,故障排除。
变档滑移齿轮引起主轴停转的故障维修
故障现象:
机床在工作过程中,主轴箱内机械变档滑移齿轮自动脱离啮合,主轴停转。
故障分析:
图3—67为带有变速齿轮的主传动。这种传动采用液压缸推动滑移齿轮进行变速,液压缸同时也锁住滑移齿轮。变档滑移齿轮自动脱离啮合,一般是由液压缸内压力变化引起的。控制液压缸的三位四通换向阀在中间位置时补鞥闭死,液压缸前后两个腔体油路相互渗漏,这样势必造成液压缸上腔推力大于下腔,是活塞杆渐渐向下移动,逐渐使滑移齿轮脱离啮合,造成主轴停转。
故障处理:更换新的三位四通换向阀,即可解决问题,或改变控制方式,采用二位四通换向阀,使液压缸一腔始终保持压力油。
变档后不能啮合的故障维修
故障现象:发出主轴箱变档指令后,主轴处于慢速来回摇摆状态,一直挂不上档。
故障分析:在带有变速齿轮的主传动系统工作中,为了保证滑移齿轮移动顺利进行啮合于正确位置,机床接到变档指令后,主电机会带动主轴走慢速来回摇摆运动。此时,如果电磁阀发生故障(阀芯卡孔或者是电磁铁失效)油路不能切换,液压缸不动作,或者液压缸动作,阀反馈信号的触点开关无效,滑移齿轮变档到位后不能发出反馈信号,都会造成机床的循环动作中断。
故障处理:更换新的液压阀或者失效的无触点开关后,故障消除。
变档后主轴箱噪声大的故障维修
故障现象:当机床接到变档指令后,液压缸通过拨叉带动滑移齿轮移动,此时相啮合的齿轮相互之间必然发生冲击和摩擦。如果齿面硬度不够,或齿端倒角,倒圆不好,变档速度太快,冲击过大,都将造成齿面破坏,主轴箱噪声则会变大。
故障处理:使齿面硬度大于55HRC,认真做好齿端倒角,倒圆角工作,调节变档速度和减小冲击。
变速无法实现的故障维修
故障现象:TH5840立式加工中心换挡变速时,变速气缸不动作,无法变速。
故障分析:变速气缸不动作的原因有,启动系统压力过低或者是流量不足 ,气动换向阀未得电或换向阀有故障,变速气缸有故障。
故障处理:根据分析,首先检查气动系统压力,压力表显示0.6MPA,压力正常,然后检查换向阀,电磁铁已带电,手动操作换向阀,变速气缸动作。因此判定气动换向阀有故障。拆下气动换向阀,检查发现有污物卡住阀芯。进行清理后重新装好,故障排除。
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