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集散控制系统(Distributed Control System-DCS)集计算机技术、控制技术、通信技术、CRT技术于一体,广泛应用于生产过程控制系统。随着计算机和网络技术的飞速发展,产生了一种新型的控制系统———现场总线控制系统(Fieldbus Control System-FCS)。但国内生产企业的情况是:大多数企业还处于模拟仪表和人工控制的阶段,采用DCS控制系统的企业仍是少数。由于DCS应用广泛、技术成熟,在现有的技术条件和市场条件下,FCS还不能完全取代DCS,而且目前现场总线设备和系统还十分昂贵。因此,除了新建企业外,国内企业在较长时间不可能全面采用现场总线技术,而必须走逐步发展、过渡的道路。 我们在上海石化股份公司环保部水质净化厂监控系统的改造项目中,对3个生产单元已有的DCS和PLC进行改造,增加通信功能,实现总调度室对各生产装置的集中监控。 2 系统改造方案 根据水质净化厂各生产单元的功能和建设阶段,分为厂外调节池、污水一段、氧化沟、四期污水处理、污泥脱水、污泥干化6个生产单元。另外,在厂部设有总调度室,但是总调度室的监控水平较为落后,改造之前基本上不能对各个生产单元进行监控。为了适应生产需要,提高生产效率,改善操作条件,加强监控手段,确保各生产装置的正常运行,急需对各生产单元和总调度室进行技术和设备的更新改造,从而能在总调度室对各装置进行监视管理,及时了解各装置的运行情况,达到指挥及时和调度准确的目的。 2.1 现场监控系统的改造 现场监控系统的改造要充分利用原有仪表和设备,主要考虑可靠性和实时性。首先对自控程度较高的3个单元进行改造(系统结构见图2—1): 四期污水处理生产单元控制设备配置了两套ALLEN-BRADELY公司PLC设备。25块开关量输入信号卡,可采集384点信号;7块开关量输出信号卡,可输出112点信号;3块模拟量输入信号卡,可采集24点信号。两套AB—PLC通过DH+(数据高速通道)实现数据共享。在原有的现场控制计算机上分别增加以太网卡,通过以太网将实时数据送到总调度室处理。 输出192点信号;1块模拟量输入信号卡,可采集8点信号。系统运行采用遥控开关操作与全模拟流程盘显示。在原有的Siemens S5-115UPLC上增加RS-232通讯模块(CP524)和1台现场操作站,用点对点方法连接,使PLC的数据通过现场操作站送到以太网上,与总调度室监控计算机通信。但RS-232传输速率只有9600bps,操作站仅对现场起到监视作用。Siemens 3VL9300-3MN00
PLC DVP32EH00R
PLC DVP14EC00R2
PLC DVP08SN11T DVPPS01
CPU FAB N2-025A
PLC TP03-30HT-A
PLC TP03-16EXD
N2 N2-029B
N2 5.5KW 380V (N2-024B)
E2-2P2-H1 0.2KW 220V
AKT8112100
TDK EA00C011
A63000552A-1 MCMAEX-2 MCMAEB-2
A63000552A-1 MCMAEX-2 MCMAEB-2
A63000514H-1 MCMAEB-2 MCMAEX-2
A63000514H-1 MCMAEB-2 MCMAEX-2
A6Y002176A-1
A6Y002176A-1
A62001407B-1 NFM0CX-2
A62001171G-2 EC55CX-1
MDDA153A1A
MKDET1105P
PANADAC-7000 ADV-4MA40S2
AMKB100B20LAF
FP0-C16T-F
AEL6371 H7EC-NV AEL2434 ATH3320 SL-S5
GT32 AIG32MQ02D
GT11 AIGT2030B
VF-7F I-752150
VF-7F BFV70224FP
PLC FP0-E32T
NATIONAL APL1634
MSMD5AZP1S
MSD2E0DDDYL
CPU BOX CBET 8A PRM7EX-3
CPU BOX CBET 8A ELM2EX-3
注:联系我时,请说是在“傲立机床网”上看到的,谢谢!